自迁安市市工业领域开展对标行动以来,迁安津唐球磨铸管有限公司结合自身实际,深入开展能效对标活动,公司由领导到员工,高度重视,紧密部署,取得了阶段性成果。
公司结合自身情况,通过总结标杆企业在指标管理方面的先进管理方法、措施手段及最佳实践,真正认清标杆企业生产优秀绩效的过程,制定出切实可行的对标指标改进方案和实施进度计划:新上高炉喷吹煤粉系统增加富氧系统,提高煤比降低焦比,可节约焦炭28公斤/吨铁,折合标煤27.2千克标准煤,年可节约标煤4100吨。
扩改建原铸造生产线节能工艺项目,充分发挥短流程铸造工艺,吨可节约标煤10千克标准煤,年预计节约标煤4000吨;退火炉余热回收利用工艺,节约电耗及燃气消耗,充分回收余热,年可节约标煤1100吨。
开展对标活动以来,公司共疏理职工合理建议46条,其中已落实的有30条,包括短流程铸造球墨铸件的工艺改进、烧结机移动架改造、造型机放砂改造、退火炉余热利用改造等已全部应用于生产实践中,通过这些技改项目的实施,目前已为公司增加效益160余万,节能1600多吨标准煤。
在此基础上,公司及时把这些好的节能技改方案申报了7项实用新型专利和2项发明专利,目前均已通过国家专利局的授权批准,公司自主研发生产的产品:日野-水泵壳在2010年5月份北京举办的“2010中国国际铸件博览会”上荣获“优质铸件金奖”的称号,在铸造行业中属于高端产品。
目前,该产品已经成功的投入量产,通过节能对标和规模的增大,年产量达3000吨,实现利税1500万元,与传统工艺相比,年可节约标煤1500吨。