第二氧化铝厂精制车间沉降系统共有两组沉降槽,主要是将溶出后的铝酸钠溶液与赤泥进行固液分离,并对赤泥进行四次逆向洗涤,回收赤泥附液中氧化铝和氧化钠,每组沉降槽对应两台稀释后槽,稀释浆液通过稀释泵进入稀释后槽停留、脱硅。原80万吨生产系统溶出进料量设计为每小时950立方,设计两台稀释后槽未考虑烧结法粗液合流,而50万吨挖潜改造项目溶出进料量设计为每小时585立方, 两台稀释后槽设计已考虑烧结法粗液合流。创新串联法实施后,烧结法粗液合流量的增加,相应地溶出矿浆在稀释后槽停留时间缩短,造成脱硅指数下降,导致后续工序管道和槽壁结疤加快、沉降槽运行不正常、蒸发器效率降低。
分厂相关技术人员决定在一组稀释后槽东侧空地新建一台稀释后槽。建成后,可以适当增加脱硅时间,减少后序工序的管道及槽壁结疤,改善沉降槽的运行条件。同时,在不影响现有生产的情况下,改进一组稀释后槽出料方式,对一组絮凝剂加入系统进行升级和配制系统改造。改造后,主控室可以及时根据溶出流量或赤泥量变化调整絮凝剂投加量,絮凝剂配制系统改造后能保证足够的絮凝剂添加,为沉降系统稳定运行创造条件,有效减少因隔投沉降槽造成高压溶出停车次数,进一步提高系统产量。