原来,铝作为一种强氧剂,有着良好的脱氧效果,但其脱氧产物是对钢有害的A12O3夹杂物。因此,在精炼的前期,要尽量做到勤加、散加碳化硅来加强扩散脱氧,这样就使得调铝的时间以靠后为佳。
如此一来,新的问题随之出现。铝放到后面调,它的收得率会变得十分不稳定,而且形成的夹杂物也没有足够的时间上浮,可谓麻烦重重。一贯心思细腻善于琢磨的刘丁结合自己的生产经验,在反复的设想和实验之后,终于想出了两全其美的办法。
刘丁巧妙地结合生产节奏和精炼时间较长的特点,作出了合理的调整。“我们优化了调铝时间,前期散加、勤加碳化硅,以加强扩氧。中期在泡沫良好的情况下进行调铝,这样就在良好泡沫渣的保护下提高并稳定了铝的收得率。同时,由于精炼时间允许,铝也有足够的时间上浮。值得一提的是,前期大量散加碳化硅的工作,为充分保持泡沫渣给埋弧送电创造了良好的条件,降低了大量电耗。”说起自己的点子起到了降本增效的作用,刘丁很开心。现在,精炼工段的铝线消耗已经降低至炉均70米以下,A12O3夹杂出现的炉次也大大降低。
“每公斤铝线就要17元,按平均每月生产600炉计算,一个月就可以降本2万余元呢!”刘丁笑着说。